Top articles
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Compte-rendu n°10
- Carrosserie - Nous avons finalisé la forme de la carrosserie. Nous allons la déplacer sur notre modèle final, et changer les couleurs. Nous pensons utiliser du noir, du bleu ciel. - Timer - Nous avons fixé le timer sur le devant de la carrosserie. Il...
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Compte-rendu n°3
- Nouvelle maquette - Nous avons reçu plusieurs pièces permettant la création de la nouvelle maquette : de grandes roues et des axes. Nous avons posé les deux roues avant, et continuons de monter le robot final. Nous allons fixer les moteurs et compartiments...
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Compte-rendu n°2
Après les vacances, nous avons reçu les pièges que nous avions commandé : Ds roues Un kit composé d'engrenages, d'un moteur et d'axes Un système de dix crémaillères Morgan travaille sur les schémas des maquettes que vous pourrez voir lors du prochain...
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Photos des deux maquettes
Voici photos de nos deux anciennes maquettes ayant servies de tests et de modèles pour la version finale du robot. Première maquette - Vue de profil Première maquette - Vue de haut Deuxième maquette - Vue de haut Deuxième maquette - Vue de derrière Deuxième...
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Compte-rendu n°6
- Timer - Nous sommes en train de régler la durée de marche du timer, mais nous avons un problème : le timer que nous avons monté n'est pas assez précis ... Il passe de quelques millisecondes à 14,3 secondes de durée de marche environ. Ce problème est...
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Le modèle final
Ici vous retrouverez les photos du modèle final et du modèle de la carrosserie. D'autres sont à venir lorsque le robot sera entièrement terminé. Modèle final - Vue d'en dessous Modèle de carrosserie - Vue sur le côté Modèle final - Vue sur le côté / Vue...
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Compte-rendu final
- Résultats du concours Cybertech - Il y avait 4 récompenses à gagner : le côté esthétique, technique, le record de vitesse et le prix de programmation (un autre défi). Notre équipe de 5 élèves n'a rien gagné, de même pour l'autre équipe dans notre classe,...
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Compte-rendu n°1 : Récapitulatif
Après 2 mois de travail, le robot a bien avancé. Nous avons mis : quatre piles deux moteurs trois roues (deux à l'arrière, une à l'avant) des engrenages sur l'axe des roues Le robot roule très vite, il ne reste plus qu'à trouver un système de freinage....
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L'origine du nom
Pourquoi avoir choisi ce nom ? Vous devez sans doute vous demander pourquoi nous avons appeler notre blog "Herman Production" ! C'est très simple : la première maquette que nous avions fait avait une forme de poisson, et avec un jeu de mot nous avons...
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Présentation du projet
Le robot a été conçu pour participier au concours Cybertech 2013. Ce concours comporte 4 défis, mais nous ne participons qu'au premier : avancer 4m80 et s'arrêter. Le robot doit s'arrêter seul dans une marge de plus ou moins 20cm. Ce concours se déroulera...
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La composition du robot
Ici nous répertorions tout ce dont est composé notre robot, en allant de la petite pile au châssis, servant de base. - Commandes - Voici un tableau répertoriant tous les objets commandés que nous avons utilisé sur notre robot. - Matériaux de base - Les...
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Le bubbl.us
bubbl.us est un site permettant de créer des "satellites", des "schémas soleils". Nous en avons créer un récapitulant le projet, les demandes etc. Il se peut qu'il soit modifié au cours de l'année, et ce sera indiqué ici. Le bubbl.us
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Compte-rendu n°5
- Nouvelle maquette - Sur la nouvelle maquette, nous avons fixé les compartiments à piles (2, pour 2 piles), branchés aux moteurs. Nous avons aussi installé les engrenages reliés aux moteurs pour faire tourner les roues arrières. Nous avons aussi fixé...
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Compte-rendu n°9
- Timer - Nous rencontrons quelques problèmes avec le timer. L'énergie fournie par les piles ne sont pas suffisantes pour faire fonctionner les 2 moteurs, alors que le timer fonctionne correctement. Nous avons donc utilisé le générateur pour tester le...
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Compte-rendu n°8
- Timer - Nous avons réglé une dernière fois le timer. Le robot faisant 2,7sec pour 5m, nous devions régler le temps d'action du timer en dessous de cette durée. Nous avons donc réussi à faire 2,4 secondes, malgré le fait que le timer ne soit pas vraiment...
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Compte-rendu n°7
- Timer - Nous n'avons pas pu tester le timer car Léo, la personne chargée de s'en occuper était absente. Nous allons donc essayer la semaine prochaine, le mettre en place etc. - Modèle final - Contrairement à ce qui était prévu, le modèle final sera...
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Compte-rendu n°4
- Timer - Nous avons terminé le kit timer pour le freinage du robot. La semaine prochaine nous le brancherons sur le moteur pour faire les tests sur le système de freinage. Nous travaillons aussi sur la nouvelle maquette, nous avons posé les deux roues...